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在貴鋼釬具公司生產現場,生產加工井然有序、各項工序流暢連貫,產品質量也取得實質性進展,客戶反饋良好,產品銷量較上月增加了51%。
為全面提高產品質量,釬具公司成立了由銷售室、技術室、設備室及作業區相關人員組成的質量攻關小組,對重點質量問題進行全面攻關。針對釬頭產品出現不同程度的斷齒等質量問題,小組成員首先進行市場調查,帶回出現質量問題的實物樣進行分析,逐一對加工工序進行梳理,對加工過程中可能對質量造成影響的環節進行逐一排查。在原料把控上,技術室劉修杰、唐維兵等對原材料進行物理性能檢測,要求對原材料按爐號管理,批次下料并標識爐號及規格。在機加工時,主要是對螺紋退刀槽的加工工序進行局部調整,嚴格加工過程中尺寸控制,消除凹坑,做到螺紋收刀完全,通過多次調整切削參數及刀具裝夾長度,避免從退刀槽處斷裂的問題。在熱處理工序,對釬頭的回火顏色、組織硬度等進行分析,調整不同釬頭硬度進行鉆孔試驗。在排查中發現了合金齒及齒孔尺寸不穩定,于是攻關組討論分析,采用合金刀頭修正磨床砂輪及導輪,再用銅棒進行精磨修正,調整合金齒磨削余量的方法,解決了合金齒及齒孔尺寸不穩定的問題,精度控制在0.002毫米以內。在現場操作時,劉修杰發現鉆孔偏的問題,于是提出對鉆齒孔的工裝夾具進行清洗,更換鉆釬頭齒孔的卡爪的辦法,解決鉆孔偏的問題,及時更換合金鉆頭,保證齒孔尺寸精度。在全流程排查和改進工序后,攻關小組梳理形成新的工藝標準下發,組織操作人員進行工藝學習培訓,提升崗位職工的操作水平和業務素質。
“I組精度為3.33%,II組精度為83.33%”軋鋼事業部副部長梅先富手里拿著記錄表正對H32成品進行記錄分析。
H32中空鋼芯孔尺寸超差一直是影響釬具公司重型釬質量的關鍵因素,在當前的嚴峻復雜形勢下,釬具公司重型釬突破重圍,銷售刷新歷史紀錄,若不徹底解決H32中空鋼芯孔尺寸超差的問題,必將影響今后的市場開拓。軋鋼事業部對H32中空鋼芯孔尺寸超差質量問題進行深層次剖析和反思,認為存在的主要問題有兩方面:一是內部標準不高、要求不嚴;二是工序服從貫徹落實執行不到位。在貫徹工序服從過程中,對于控制難度較大的重型釬尺寸精度缺乏“精、細、摳”工作思維、缺乏敢于攻堅克難工作作風。由此成立了重型釬保供服務工作組,軋鋼事業部將重型釬生產組織安排、軋制過程工藝落實、生產流程工藝監督、取樣檢測、數據收集匯總分析等進行細致劃分,責任落實到人。
生產中,對中空鋼芯材軋制采取優化措施,達到細化晶粒,便于芯材的收縮和抽取。同時嚴格按照I組精度尺寸作為控制目標,有針對性地進行改進。H32芯孔圓度得到一定的改善,但芯孔尺寸精度還需要提高。對此,技術中心與軋鋼事業部一同“會診”,從全流程技術上對H32規格芯孔尺寸進行分析,在5月份生產中投10支(鉆孔49.5毫米、芯材48毫米)坯料進行試驗。H32成品調整后I組精度為3.33%,II組精度為83.33%,精度合格率得到明顯提升,符合客戶質量要求。
貴鋼干部職工以質量大家談為契機,充分認清當前鋼鐵市場極為嚴峻的形勢,增強質量意識,立足崗位,在如何保障產品質量、提質降本增效保生存上主動深入思考——只有今日的“好質量”,才有明日的好市場,也才會有真正的“品牌卓越”和貴鋼的基業長青。